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短應(yīng)力線軋機(jī)軸承潤滑系統(tǒng)改進(jìn)
2022-08-25王進(jìn)
(河北鋼鐵集團(tuán) 承鋼公司 提釩鋼軋一廠)
摘 要: 針對軋機(jī)軸承因潤滑不暢造成在線異常燒損的問題,對油氣分離器進(jìn)行了優(yōu)化、將油氣管由高壓金屬膠管改為高壓透明膠管、研制了三通管保證軋機(jī)緊急供油,提高了設(shè)備作業(yè)率和小時(shí)產(chǎn)量,取得了較好效果。
關(guān)鍵詞:短應(yīng)力線軋機(jī);軸承;潤滑系統(tǒng);改進(jìn)
0 引言
短應(yīng)力線軋機(jī)軸承的潤滑方式為油氣潤滑。油站的稀油通過一級油分配器、軋機(jī)底座上二級油分配器和軋機(jī)上三級油分配器,再由金屬膠管傳輸?shù)杰垯C(jī)軸承箱內(nèi),Z終在高壓風(fēng)的作用下在軸承滾動體表面上形成一層油保護(hù)膜,對軸承實(shí)現(xiàn)潤滑。由于這種潤滑為全密封,在線點(diǎn)檢是否有油氣、油路是否暢通需要頻繁地插拔和拆卸快換頭,既費(fèi)時(shí)費(fèi)力又增加備件的額外損耗,傳動側(cè)空間窄小容易發(fā)生安全事故。另外,Z初用的三級分配器為油氣分配器,油和高壓風(fēng)在此分配器中混合,隨著使用時(shí)間的延長,這種分配器不斷出現(xiàn)堵塞、油路口扣損壞等現(xiàn)象。由于是全密封的,在線無法檢查出分配器是否損壞,曾出現(xiàn)過很多次因分配器壞、軋機(jī)軸承缺少油氣潤滑燒損的事故。
1 技術(shù)改進(jìn)
內(nèi)容針對上述現(xiàn)象,為了Z大限度地掌控或保證軋機(jī)軸承在線油氣潤滑效果,提高軸承使用壽命,減少因進(jìn)水或缺油造成的軸承燒損事故,達(dá)到節(jié)能降耗、提高設(shè)備作業(yè)率和小時(shí)產(chǎn)量的目的。提釩鋼軋一廠準(zhǔn)備車間結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)過仔細(xì)研究制定了詳細(xì)的技術(shù)方案。
1.1 優(yōu)化油氣分配器
原油氣分配器為動力活塞式,在使用中受外界因素( 油壓、間隙、溫度等) 和自身質(zhì)量影響較大,經(jīng)常發(fā)生在線動作偷?,F(xiàn)象,尤其在冬季溫度低的情況下更頻繁更明顯,嚴(yán)重影響軋機(jī)軸承的正常潤滑。為了解決這個問題,經(jīng)過詳細(xì)研究決定把分配器改為風(fēng)動力直通式,油氣在過濾器前混合后進(jìn)入分配器; 分配器根據(jù)自身特有結(jié)構(gòu)將油氣均勻地分配到軋機(jī)軸承箱內(nèi)的各個潤滑點(diǎn),由于沒有動力活塞,在低壓或低溫狀態(tài)下也能使油和氣順利通過分配器。
1.2 油氣管改進(jìn)
軋機(jī)上原三級分配器到軋機(jī)軸承箱之間的油氣管為高壓金屬膠管,要想在線檢查分配器是否過油需要把膠管拆開,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,大大延長檢崗時(shí)間,降低檢崗效果。為此,通過和膠管制造溝通對膠管進(jìn)行了改進(jìn)。在保證整體長度不變的前提下,在高壓膠管上增加 100 mm 經(jīng)過特殊處理、有一定抗彎性的高壓透明管,管的一端是對絲連接、另一端是卡套連接。投入使用后,實(shí)現(xiàn)了全面可視化,管中是否有油一目了然。
1.3 過濾器對絲改進(jìn)
原過濾器前對絲是普通的一端管螺紋、一端錐螺紋的Φ6.35mm 對絲,只能擰1 個 Φ 6.35mm 油氣快換頭。為了能夠使某個軋機(jī)在一級或二級分配器損壞時(shí)實(shí)現(xiàn)臨時(shí)外接管潤滑,在不影響油氣走向的基礎(chǔ)上,研究了一種帶有特定角度的Φ 6.35mm三通,能夠同時(shí)接2個Φ 6.35 mm 油氣快換頭。
2 改進(jìn)效果
上述改進(jìn)方案實(shí)施后,實(shí)踐檢驗(yàn)證明軋機(jī)軸承潤滑系統(tǒng)十分平穩(wěn),軋機(jī)軸承在線保證了長周期的良好潤滑效果,提高了軸承的使用壽命,減少了軸承在線燒損的發(fā)生率,在減少成本消耗的同時(shí)提高了設(shè)備作業(yè)率和軋線小時(shí)產(chǎn)量。
( 1) 使用直通式分配器后,分配器堵塞或異常損壞的現(xiàn)象大大減少,而且在低壓或低溫狀態(tài)下也能保證油氣順利通過分配到每個潤滑點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了長周期的軋機(jī)軸承正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的油氣潤滑效果。
( 2) 軋機(jī)油氣潤滑可視化管路經(jīng)過設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、制作完成后,于2013年2月份正式在提釩鋼軋一廠投入使用,經(jīng)過一年的實(shí)踐證明使用效果明顯。工人在檢崗時(shí),不用再插拔和拆卸快換頭進(jìn)行檢查,只要看一下透明管是否過油就可以了,增加了判斷的準(zhǔn)確度,縮短了檢崗時(shí)間,減小了備件磨損,避免了因分配器損壞造成的缺油燒軸承事故的發(fā)生,降低了生產(chǎn)成本,提高了設(shè)備作業(yè)率。
( 3) 特制三通的使用,當(dāng)時(shí)僅是為了在一級或二級分配器損壞不能正常供油的情況下應(yīng)急使用,但取得的效果還是非常明顯,避免了多次燒軸承事故。例如檢崗時(shí)發(fā)現(xiàn)某個軋機(jī)底座上的分配器不過油或底座油管掛斷等突發(fā)事故,而且因停車時(shí)間短根本沒有機(jī)會處理,這時(shí)連接1個特制的三通,臨時(shí)從Z近油源處連接1個外接管就能保證供油。另外,還可以實(shí)現(xiàn)外接管進(jìn)行手動補(bǔ)油。
3 結(jié)語
通過采取以上改進(jìn)方案,提釩鋼軋一廠大大降低了在線軋機(jī)燒軸承事故,提高了作業(yè)率和小時(shí)產(chǎn)量,在一定程度上減小了成本消耗,從而取得了很大效益。但是,使用過程中也暴露出一些問題,還需要進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)。例如: 冬天氣溫非常低的情況下,稀油凝流動性差,通過分配器時(shí)不順暢,影響了潤滑效果。如果外力過大時(shí)高壓透明膠管容易打死彎,造成管路堵塞。
(來源:河北冶金)
(圖文無關(guān))